7月18日,由科環(huán)集團龍源環(huán)保所屬國能催化劑牽頭、內(nèi)蒙古能源察哈素煤礦協(xié)同研發(fā)制造的礦用防爆柴油機尾氣CO治理裝備——礦用隔爆型尾氣凈化裝置,順利完成裝車應用并通過8個月長周期驗證。這一裝備的成功應用,不僅有效解決井下防爆柴油機尾氣CO超限報警難題,更極大改善了井下作業(yè)環(huán)境,為礦山安全生產(chǎn)助力。
煤礦井下CO超限治理一直是保障礦山安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2021年國家礦山安監(jiān)局明確提出了加強煤礦CO超限(>24ppm,>30min)治理,以及CO報警處置監(jiān)督檢查及違法違規(guī)行為處罰工作。目前國內(nèi)大部分煤礦防爆柴油機車輛很少采取尾氣后處理措施,或者已采取相關(guān)措施但是效果不明顯,導致CO超限現(xiàn)象頻發(fā),成為威脅井下安全生產(chǎn)的“隱形殺手”。在此背景下,國能催化劑聯(lián)合內(nèi)蒙古能源察哈素煤礦展開協(xié)同攻關(guān),研發(fā)的礦用隔爆型尾氣凈化裝置實現(xiàn)了技術(shù)突破。該裝置專為鏟車、工程車、人車等防爆柴油動力車輛設(shè)計,核心優(yōu)勢在于以尾氣自身熱量為驅(qū)動力,將有毒的CO催化氧化為無毒的CO?,從根源上解決井下柴油機尾氣CO潛在危害的問題。
其技術(shù)亮點體現(xiàn)在多重創(chuàng)新融合:采用高效納米分子篩、超聲納米涂覆技術(shù)、特定四元協(xié)同高效催化配方及獨特結(jié)構(gòu)設(shè)計,實現(xiàn)了三大關(guān)鍵性能突破——起活溫度低至80℃,即便在發(fā)動機低溫運行階段也能快速起效;排氣阻力小于 1.3KPa,發(fā)動機功率損失控制在0.5% 以內(nèi),不影響車輛正常作業(yè);CO綜合脫除效率超70%,凈化效果顯著。同時,裝置表面溫度嚴格控制在 150℃以下,完全滿足煤礦井下防爆要求,為安全應用筑牢防線。此外,特有的自適應流場分散部件和分體式模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計進一步提升了內(nèi)部流場均勻性與催化劑利用率,不僅延長了使用壽命,更讓裝置的拆解維護、失活再生變得便捷高效,顯著降低了后期運維成本,性能與實用性均優(yōu)于同類產(chǎn)品。目前,該裝置已獲煤科(北京)檢測中心頒發(fā)的防爆合格證書,正式取得煤礦井下易爆環(huán)境應用 “通行證”。
現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)印證了裝置的強效性:110KW 功率的防爆柴油機車,尾氣CO含量原本在 400-1000ppm 區(qū)間,安裝該裝置后,排氣出口CO含量最低可降至 50ppm以下。截至目前,察哈素煤礦已有多臺防爆柴油車完成安裝,最長累計應用時長達8個月,井下CO報警次數(shù)與時長大幅減少,作業(yè)環(huán)境安全性得到質(zhì)的提升。
此次礦用隔爆型尾氣凈化裝置的成功應用,不僅響應了國家礦山安全監(jiān)管要求,更填補了集團內(nèi)煤礦防爆柴油機尾氣高效治理的技術(shù)空白。對于保障集團內(nèi)礦山安全生產(chǎn)具有直接推動作用,更為全國煤礦行業(yè)破解CO超限難題提供了可復制、可推廣的解決方案,市場應用前景廣闊。